【领军团队】热电二分公司:破解生产难题 创效4000万元
热电二分公司魏桥分厂原设计为贫煤锅炉,存在煤质硫分高、燃烧不完全、设备磨损腐蚀、运行经济性差等问题。为做好降本增效工作,持续提升经济效益,在热电公司的支持下成立了锅炉贫煤改烟煤科研创新团队,通过大量考察和攻关,周密制定改造和试验方案,最终实现了全部使用烟煤。改烧烟煤后原辅材耗量大幅度降低,改善了设备运行环境,减少了碳排放量,经济效益十分可观。
深入调研分析
确定改造方案
燃煤机组受煤炭价格的影响运行成本居高不下,必须通过创新改造来实现经济效益的突破。创新团队对标行业内先进机组的运行参数,发现锅炉设计煤种和实际燃用煤质偏差较大,给锅炉的安全经济运行、环保排放带来了一系列问题,例如制粉系统出力不足、锅炉燃烧稳定性差、脱硫耗电率居高不下等。针对上述情况,他们与行业内电厂、热工科研院、锅炉生产厂家进行了深入交流调研,最终确定了通过改造锅炉设备并改用烟煤的方案。
该创新团队通过细致分析烟煤掺烧后可能出现的影响,制定符合生产实际的独特改造项目,并在试验中攻克难题总结经验。考虑到烟煤容易爆燃的特性,对磨煤机的热风盒进行了改造,增加了防爆系统。掺烧烟煤初期锅炉的燃烧器方型筒与粉管结合部位出现裂纹,煤粉从缝隙喷入燃烧器壳体内聚集出现自燃情况,该团队多次召开现场攻关会,通过反复修复、试运,确定了治理方案,在不同部位开孔焊补漏粉点、清除自燃形成的焦块,保持周界风冷却效果,并将部分护板更换为更耐热的不锈钢板。经过长达8天的连续治理,隐患得以彻底消除,保证了锅炉运行的安全稳定性。
制定周密计划
有序完成试验
设备改造完成后,科研创新团队制定了适合生产实际的试验方案,采取循序渐进的试验方法,在燃用贫煤的基础上逐步添加烟煤,直到全部改烧烟煤。同时加强对分离器挡板、可调锁孔等部位的设备巡视,并制定紧急停磨、半磨运行、单个和多个粉管退出运行的操作方法和预案,做好制粉系统的防爆前控工作。烟煤掺烧初期,创新团队主要成员24小时驻厂盯守,深入现场观察锅炉就地着火情况,指导运行人员实际操作,并多次对入炉粉细度进行调整试验,严控锅炉结焦加剧,经指导调整未出现锅炉掉焦情况,实现了贫改烟的平稳过度。同时创新团队深挖制粉系统运行经济性,开展磨煤机电流与制粉运行经济性调整试验,确定磨煤机运行经济电流并制定磨煤机加钢球管理规定,维持磨煤机在最经济电流区间运行。
改造后机组运行的安全性、经济性得到大幅度提升,不仅降低煤炭、石灰石石子、液氨等原辅材耗量,而且改善了设备运行环境、减少了碳排放量,实现了安全、环保双收益。设备的主要运行参数明显得到优化,按照每年3台机组运行,年可节约成本4000万元,折合标煤44000吨。
科研创新团队将以本次贫煤改烟煤的成功为契机,坚定信心、勇毅前行,深度挖掘增效潜力,继续加大科研创新力度,助力公司的高质量发展。(孙明)
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